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TOMA DE PRESIONES PEDERNALES 2008

Enviado por   •  22 de Julio de 2018  •  Apuntes  •  476 Palabras (2 Páginas)  •  58 Visitas

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TOMA DE PRESIONES PEDERNALES 2008

Los trabajos fueron realizados en el mes de abril del 2008 por la empresa Halliburton. Se tomaron presiones estáticas en tres pozos, PCA-50 perteneciente al yacimiento P2-6, al PCA-52 perteneciente al yacimiento P2-7 y al PCG-04 perteneciente al yacimiento P2-9.

En los casos de toma de presión estática se hizo la recomendación de cerrar el pozo 48 antes de la intervención, sin embargo esta recomendación no fue acatada en todos los casos por dificultades operacionales.

Para las corridas se utilizaron 2 sensores electrónicos de cuarzo de alta precisión DynamenTM con seriales 20691 y 20692. Para posicionar los sensores se utilizo una unidad de guaya fina (slick line).

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las corridas realizadas en los pozos antes mencionados.

PCA-50

El pozo estuvo cerrado aproximadamente dos meses antes de la intervención, por lo cual la presión tomada es fidedigna. La figura 2 ilustra las presiones medidas en toda la corrida, claramente podemos ver por el gradiente descrito que el tubing estaba lleno de gas. En la figura 3 podemos ver que la hora en la cual se registro la presión en el tope de las perforaciones la presión se mantuvo bastante estable, esto indica que la data tomada es valida.

[pic 2]

Figura 2. Registro de presión tomado en el PCA-50

La alta presión registrada valida la hipótesis de la conexión franca que tiene este pozo con el inyector PCA-61, claramente podemos concluir que esta presión no procede del yacimiento si no del sistema de inyección de gas.

[pic 3]

Figura 3. Presión tomada en el tope de las perforaciones

PCA-52

El pozo PCA-52 fue cerrado aproximadamente 68 horas antes de la toma de presión, la corrida presento dificultades operacionales debido a la viscosidad del fluido presente en el pozo.

Según el reporte operacional el nivel de líquido se encontraba a 500 pies,  esto se puede verificar en la figura 4 donde se puede apreciar un clásico gradiente formado por una tubería llena de crudo.

[pic 4]

Figura 4. Registro de presión tomado en el PCA-52.

La figura 5 ilustra la presión registrada a 7791`, el punto mas profundo donde se pudo llegar, es evidente que la presión no estaba estabilizada por lo tanto la presión estática tomada en este pozo no es  representativa del yacimiento P2-7.

[pic 5]

Figura 5. Presión tomada en fondo.

PCG-04

Para la toma de presión estática el pozo fue cerrado 24 antes de la toma, según el reporte operaciones no hubo dificultades operacionales para esta corrida.

[pic 6]

Figura 6. Registro de presión tomado en el PCA-52

Como se puede apreciar en la figura 6 el pozo se encuentra en gran parte lleno de gas.

Es evidente que al realizar el registro de presion en el fondo (5440`) el pozo no había alcanzado la restauración. Por esta razón, la presión registrada  no es representativa del yacimiento P2-9.

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